。
分析二:未確定故障原因,結(jié)合試驗箱的控制過程進一步確認故障原因
,該試驗箱擁有兩套制冷機組
。
一為主機組,另一為輔助機組
,在降溫速率較大時
,兩組機組同時工作,在溫度保持階段初期
,兩組機組依然同時工作
。待溫度初步穩(wěn)定下來,輔助機組停止工作
,由主機組來維持溫度的穩(wěn)定
。如果主機組R23泄露,會使主機組的制冷效果不大
,由于降溫過程中
,兩機組同時工作,故沒有溫度穩(wěn)定不住的現(xiàn)象
,而指示降溫速率降低
。在溫度保持階段,一旦輔助機組停止工作
,主機組又無制冷作用
,試驗箱內(nèi)的空氣就會緩慢上升,當(dāng)溫度上升到一定程度
,控制系統(tǒng)就會啟動輔助機組來降溫
,將溫度下降至設(shè)定值(-55℃)附近,然后輔助機組又停止工作
,如此反復(fù)
,便會出現(xiàn)如圖3所示的故障現(xiàn)象。
至此
,已確認生產(chǎn)故障的原因是主機組的低溫(R23)級機組的制冷劑R23泄漏
。
對制冷系統(tǒng)進行查漏,用檢漏儀和肥皂水相結(jié)合的方法檢查
,發(fā)現(xiàn)一熱氣旁通電磁閥的閥桿裂了約1cm的細縫
。更換此電磁閥
,對系統(tǒng)重新充氟,系統(tǒng)運行正常
。由于上文可以看出
,對該故障現(xiàn)象的分析和判斷基本上是有易至難,先"外"后"里"
,先"電氣"后"制冷"的脈絡(luò)進行分析和判斷的